康明斯6CTA8.3-G2為直列六缸四沖程水冷直噴式柴油發電機組,因使用錯誤造成嚴重燒瓦損壞。
經梧州康明斯發電機公司檢修,發現該柴油發電機組1、2、4道主軸頸、曲軸承座孔拉傷,變形;1、3缸連桿瓦燒瓦。其他部位(配氣構成、活塞等)均未受損,其中主軸承孔又以下瓦蓋(主軸承蓋)變形較為嚴重,上瓦蓋(機體側曲軸承座)也有變形,但相對較輕。
取機油樣檢查發現,油樣中金屬磨耗顆粒、切屑狀微粒、銅合金及粘附-擦傷顆粒數量大大超出正常范圍,且有明顯的高溫氧化特征。同時,理化性能檢查表明,油品已嚴重氧化,清凈分散性已基礎喪失,污染度等級嚴重超標,膠質、微細積炭顆粒濃度較大,對油樣進一步化驗,PH值大大減少,幾乎為零,粘度較大。損壞分析表明,過濾器故障導致潤滑油嚴重污染是損壞的主要因由。燒瓦時由于主軸瓦較少粘連在曲軸上,沒有抱死,發電機繼續工作,曲軸與軸瓦潤滑失效,發生大量熱。由于上下瓦蓋(座)構成的差異,各部冷卻不均,熱應力分布不勻,造成各瓦蓋和瓦座變形不一。
根據現有裝備和所具備的因素,深圳康明斯發電機廠家經過分析論證,制定如下修理方法:
1、曲軸承蓋的E、F面變形后不共面(見圖2-34),則以C或D面為基準面,用萬能工具磨削E、F面,使之共面。
2、為了保證主軸承蓋A、B側面與氣缸體間的過盈量,同時又不發生較大的變形和內應力,對主軸承蓋的A、B兩側面用半自動CO2,氣體保護焊進行小規模堆焊,然后以C、D、E、F面為基準面,在萬能工具磨床上磨削至所要求的配合尺寸。
3、將已修復的曲軸承蓋和未磨損的主軸承蓋按要求裝到機體上,對1、2、3、4道曲軸承座孔鏜削(大于原孔徑)。再用線材電弧熱噴涂修復,最后進行鏜削至基準尺寸。
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